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混凝土生产企业生产废水的处理及再利用(二)

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  在社会高速发展的今天,节约资源及保护环境是重中之重。在标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/328—2014)5.2中,要求预拌混凝土绿色生产应配备完善的生产废水处置系统,并将混凝土生产产生的废水用于混凝土生产中。在快速发展的进程中,如何实现余浆废水中砂、石的重新利用和余浆废水的零排放,避免余浆废水造成二次污染,既是生产企业降低生产成本的目标,更是社会关注的环境保护焦点问题。如何在大量的混凝土生产中,解决混凝土余浆废水处理问题,成为困扰商品混凝土生产企业的一个大问题。作为生产混凝土企业,我司对在混凝土生产过程中,如何实现混凝土余浆废水利用和余浆废水的零排放进行了一些探索,取得了一定的成效,并对这方面进行了总结。

生产线现场 生产线现场

  工作流程:合理利用砂石分离机和小型破碎机,将混凝土生产、检验和运输过程中产生的废料、混凝土块及剩料进行重新破碎或砂石分离。产生的砂石骨料重新利用,从而使站内的废料削除;产生的浆体废水收集至浆水池,并和洗车水、冲洗场地水等一起回收,通过与清水一起搭配使用于混凝土生产中,从而使站内的废水消除,混凝土生产企业通过此方法达到零排放的目的,满足绿化环保站的要求,同时可以产生一定的经济效益。

  在此工作流程中,最为关键的是废水的使用,为保证混凝土质量,本人通过材料试验与掺用污水的混凝土配合比试验,并进行了对比试验。

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一、废水检测结果

  在此工作流程中,最为关键的是废水的使用,为保证混凝土质量,本人通过材料试验与掺用污水的混凝土配合比试验,并进行了对比试验。

二、配合比

  以C30泵送配合比为基准配合比,设计坍落度为160土20ram,材料:海螺P042.5R水泥,砂细度模数2.6, 10-30连续级配碎石,粉煤灰二级。

  在基准配合比上分别掺污水30kg,50kg,80kg,l00kg,进行配合比对比试验(污水固含量13.5%,pH值为12.5),试配情况如下:

表格

  从试验结果来看,污水单方掺量在50kg以内时,混凝土和易性及1小时坍落度经时损失差异不大;混凝土强度基本不影响。当污水单方掺量大于80kg时,混凝土各项性能指标及强度稍微有所下降。

  在基准配合比基础上单方掺不同固含量的污水30kg、50kg进行配合比试验(污水检测固含量分别为5.2%,8.5%,13.5,%,18.2%),试配情况如下:

表格

  从试验结果来看,污水单方掺量在50kg以内及固含量在13.5%以内时,混凝土和易性及1小时坍落度经时损失差异不大;混凝土强度基本不影响。当污水固含量大于18.5%,单方掺量大于50kg时,混凝土各项性能指标及强度稍微有所下降。

  根据试配分析,废水浓度及掺量达到一定的程度时,对混凝土的工作性能及强度有一定的影响,废水浓度增大或掺量增加,混凝土工作性能降低,强度减低;当废水浓度及掺量适中是,废水中的固体含量一定程度上增加了混凝土的和易性及密实性,提高了混凝土的耐久性能。

表格

  试配结果表明废水浓度在12%以内,掺量在30kg以内时,混凝土工作性能会得到提高,混凝土强度不会产生影响。

生产线现场 生产线现场

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